本報訊(特約通訊員陳立新 通訊員任世崗 肖武) 為了滿足特鋼生產需要,縮短真空槽去冷鋼時間,中國寶武廣東韶關鋼鐵有限公司(簡稱韶鋼)煉鋼廠二煉鋼作業(yè)區(qū)組織開展技術攻關,于11月10日對真空槽進行高氧性鋼水去冷鋼試驗,取得成功。
冷鋼是指RH爐真空處理時噴濺在真空槽內的鋼水、鋼渣長時間凝固、積聚生成鋼、渣聚合物。真空槽內的冷鋼不但會影響真空脫氣面積,而且會惡化RH爐精煉后鋼水的質量。要將RH爐真空槽內的冷鋼烙化去除,通常連續(xù)處理15爐鋼水左右,RH就需要使用煤氧頂槍進行1小時的化冷鋼作業(yè)。化冷鋼時間長及伴隨大量黃色煙塵,不僅影響特鋼產能的釋放,還給環(huán)保帶來壓力。
韶鋼高氧性鋼水去冷鋼試驗通過轉爐冶煉高氧化性鋼水,終點碳按0.03%~0.05%、出鋼溫度按大于1650℃控制,洗槽前不對鋼水進行脫氧,利用高溫高氧化性的鋼水在真空槽內循環(huán),“洗”去附著在槽內壁的冷鋼。通過14分鐘的真空處理試驗,真空槽內的冷鋼被“洗”去大半,效果顯著。
該試驗縮短了約50分鐘去冷鋼時間,提升了真空爐處理鋼水的能力,同時減少頂槍去冷鋼帶來的殘余渣鋼及冒黃煙,為韶鋼煉鋼廠高產順產奠定了基礎。