本報(bào)訊 今年初以來,新余鋼鐵集團(tuán)公司卷板廠修訂并建立了一系列管理制度,通過整合技術(shù)人員力量,加強(qiáng)設(shè)備事故管理,不斷降低設(shè)備事故率和故障率,有效提高了設(shè)備的運(yùn)行效率。
針對(duì)今年降本創(chuàng)效實(shí)現(xiàn)噸鋼12元的目標(biāo),該廠在做好疫情防控工作的同時(shí),進(jìn)一步明確工作總體思路,把全體技術(shù)人員思想統(tǒng)一到全面完成績(jī)效考核指標(biāo)上。該廠一方面由之前的區(qū)域化管理改為專業(yè)化管理,將該部技術(shù)人員分為機(jī)械、電氣、流體及工輔4個(gè)組,通過分組增加技術(shù)人員設(shè)備管轄范圍及工作內(nèi)容,盤活全廠設(shè)備管理工作;另一方面要求熱軋線、酸軋線、連退線3條線技術(shù)人員相互交流、交叉學(xué)習(xí),熱軋線檢修時(shí),負(fù)責(zé)酸軋和連退的技術(shù)人員調(diào)配至熱軋線進(jìn)行支援,做到分工不分家,真正實(shí)現(xiàn)“1+1大于2”,提高設(shè)備安全運(yùn)行水平。
圍繞設(shè)備事故管理,該廠加大了對(duì)小故障和檢修時(shí)間命中率的考核力度,做到千斤重?fù)?dān)眾人挑、人人肩上有指標(biāo),給每位技術(shù)人員劃分“責(zé)任田”,在完成各自所管轄設(shè)備的成本消耗指標(biāo)和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率的基礎(chǔ)上,掛鉤全廠設(shè)備運(yùn)行率及各項(xiàng)成本消耗指標(biāo),形成全廠一盤棋、人人關(guān)心、個(gè)個(gè)重視的良好氛圍。
工作中,該廠還加大查漏治漏力度,對(duì)液壓潤滑系統(tǒng)的跑、冒、滴、漏嚴(yán)防死守,對(duì)管路與密封定期排查與更換。在全廠職工的共同努力下,該廠3月份油耗比2月份節(jié)約52桶,噸鋼節(jié)省0.6元。同時(shí),該廠還通過對(duì)計(jì)劃日修與定修的常態(tài)化管理,使檢修延時(shí)大幅減少,檢修項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、完成率、命中率均得到有效改善。 (雷芙蓉)
《中國冶金報(bào)》(2020年04月23日 06版六版)