近日,1#高爐爐頂自動化控制系統(tǒng)升級改造項目順利通過相關單位初步驗收。1#高爐原電氣控制系統(tǒng)整體設計冗繁,外部繼電器控制線路復雜。隨著電氣控制系統(tǒng)電纜線路及電氣元器件的老化,自控系統(tǒng)較為落后,程序設計繁瑣漏洞多、可讀性差,故障頻繁,且故障排查、處置起來費時、費力;再加之長期以來受現(xiàn)場水蒸氣、粉塵、油性氣體等因素的嚴重影響,給高爐正常生產造成較大隱患。鑒于以上實際情況,為了更好地服務并保障1#高爐的正常生產,陜鋼集團漢鋼公司設備管理中心煉鐵工段利用1#高爐大修,重點對液壓站電儀控制系統(tǒng)進行技術改造。
工段技術骨干為了快速拔掉這根卡在咽喉許久的“魚刺”,大膽設想、果斷出擊,直接在原液壓站南側新建電氣控制室,設立單獨PLC分站,用光纖通訊的控制模式代替原先傳統(tǒng)的繼電控制方式,一次性解決技術難題。
技改期間技術人員不分晝夜完全自主、大膽的對爐頂上料控制系統(tǒng)圖紙進行設計,對程序重新進行編寫、調試;新增爐頂液壓系統(tǒng)的信號檢測,把壓力、溫度、液位等數(shù)據(jù)顯示到HMI,并根據(jù)工藝要求設置增加7個報警點,充分發(fā)揮自動化的優(yōu)勢;增加狀態(tài)診斷功能,能清楚的監(jiān)控設備的運行狀況。除此之外,改造期間還針對原設計不合理之處,直接精簡優(yōu)化、消除程序漏洞,優(yōu)化完善PLC控制系統(tǒng),提高整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性;同時更換外部機旁操作箱9個,重新規(guī)劃、敷設電纜70余根,大大降低了1#高爐爐頂設備故障率。
通過改造,目前1#高爐爐頂設備已正常運行兩個月且達到了零故障,爐頂液壓站電儀自動化控制系統(tǒng)升級改造項目已充分得到了相關單位一致好評,確保了1#高爐生產的穩(wěn)定順行。