近期,陜鋼龍鋼公司順利完成八萬m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜大修項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)了全國首例“雙柜并列切換運(yùn)行”技術(shù)。
謀定快動(dòng)——“單系統(tǒng) 雙回收”為生產(chǎn)保駕護(hù)航
檢修前夕,該公司高度重視八萬煤氣柜大修項(xiàng)目,提出了大修期間轉(zhuǎn)爐煤氣“零放散”要求。該項(xiàng)目主要目的是為了解決煤氣柜底生銹滲水的現(xiàn)象,因停氣檢修會(huì)造成煉鋼老區(qū)轉(zhuǎn)爐煤氣大量放散,同時(shí)也會(huì)對(duì)用氣單位造成供需不足,影響公司生產(chǎn)運(yùn)行。對(duì)此該單位創(chuàng)新提出了《煤氣供應(yīng)平衡應(yīng)用方案》,并完成十萬新增加壓機(jī)的安裝與八萬、十萬煤氣柜管道聯(lián)通工作。3月5日,八萬煤氣柜大修正式開始,同步啟動(dòng)“單系統(tǒng) 雙回收”運(yùn)行模式,即由之前的八萬煤氣柜、十萬煤氣柜分別獨(dú)立回收、輸送煉鋼老區(qū)、新區(qū)轉(zhuǎn)爐煤氣變?yōu)橛墒f煤氣柜全部回收且進(jìn)行外送,避免檢修放散,保證供應(yīng)平衡,直至大修結(jié)束,“單系統(tǒng)”運(yùn)行平穩(wěn)順暢。
深挖潛能——“抓改造 破瓶頸 ”精益求精
本著“守正出奇 創(chuàng)新賦能”的要求,該單位壓實(shí)責(zé)任,扛起擔(dān)子,從本職抓起,取消對(duì)氣柜底部更換鋼板的計(jì)劃,實(shí)施氣柜底部高精度防腐處理方案,成功解決了八萬煤氣柜生銹滲水問題,消除了氣柜運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)該單位深挖潛能,不斷創(chuàng)新,完成了煤氣加壓機(jī)轉(zhuǎn)子“三元流”改造項(xiàng)目,解決了送氣難問題,并大膽嘗試,對(duì)柜前2#閥門進(jìn)行升級(jí),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,成功實(shí)現(xiàn)了煤氣系統(tǒng)“雙柜并列切換運(yùn)行”的獨(dú)特運(yùn)行模式,可在生產(chǎn)過程中,不停氣不停產(chǎn),根據(jù)工藝要求,自動(dòng)切換,減少放散,保證供應(yīng)。
追求卓越——“節(jié)成本 創(chuàng)效益”立竿見影
八萬煤氣柜的大修,革新了龍鋼公司煤氣系統(tǒng)的檢修模式,開辟了煤氣運(yùn)行的新工藝,開創(chuàng)了煤氣系統(tǒng)“單系統(tǒng) 雙回收”運(yùn)行的先河,是全國煤氣回收領(lǐng)域的典范。據(jù)悉,該單位在大修期間,十萬煤氣柜共計(jì)回收老區(qū)煤氣2668.6萬m3,節(jié)約成本411.8萬元,回收“零放散”的同時(shí),保證了運(yùn)輸“全供應(yīng)”,為公司實(shí)施低成本戰(zhàn)略和智能化建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。( 馮軍杰 李剛)