酒鋼轉(zhuǎn)爐冶煉注入綠色發(fā)展新動能
轉(zhuǎn)爐底吹二氧化碳工業(yè)試驗成效顯著
2020-07-03 09:44:00
將二氧化碳代替氬氣用于煉鋼轉(zhuǎn)爐底吹氣體,在減少溫室氣體、保護環(huán)境、充分利用碳資源的同時,幫助改善鋼水質(zhì)量、降低冶煉成本。這一變廢為寶的二氧化碳高效利用技術(shù),已在酒鋼碳鋼薄板廠1號轉(zhuǎn)爐冶煉中成為現(xiàn)實。日前,宏興股份公司碳鋼薄板廠與鋼鐵研究院經(jīng)濟技術(shù)研究所合作的二氧化碳在轉(zhuǎn)爐的應用研究項目,已經(jīng)將試驗成果轉(zhuǎn)化為工業(yè)生產(chǎn)的新動能。
隨著氣候變化帶來極端天氣的頻繁發(fā)生,二氧化碳排放問題逐漸成為人類社會共同面臨的重大命題。2009年11月,中國宣布到2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%的行動目標,并將其作為約束性指標納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃。
“二氧化碳是導致全球變暖的罪魁禍首之一,但同時二氧化碳本身也是一種寶貴的碳、氧資源?!倍趸荚谵D(zhuǎn)爐應用項目負責人之一、宏興股份公司鋼鐵研究院經(jīng)濟技術(shù)研究所主任工程師魏國立說,因此,冶金行業(yè)一直將二氧化碳減排與資源化利用作為研究課題。2018年初,酒鋼與北科大合作成立了項目組,開展二氧化碳在轉(zhuǎn)爐的應用研究。
項目現(xiàn)場負責人王德勇介紹,酒鋼煉鋼一直以來采用從轉(zhuǎn)爐底部噴吹氮氣或氬氣的方式來增強熔池攪拌和相應的冶金反應,在鋼水脫磷階段,因硅、錳等元素的大量氧化,熔池升溫較快,不利于高效脫磷,且氮氣底吹造成鋼水氮含量上升,對成品材質(zhì)量有害。項目組在實驗室研究發(fā)現(xiàn),在頂槍中配入一定比例二氧化碳噴吹,可調(diào)控熔池溫度,強化熔池攪拌,為熔池提供良好的脫磷條件,更加有利于終點氮、氧含量控制。
2019年12月27日,二氧化碳底吹設備系統(tǒng)完成調(diào)試開始試驗,至2020年7月1日共計完成試驗爐數(shù)2168爐,試驗過程轉(zhuǎn)爐操作平穩(wěn),化渣良好。實驗數(shù)據(jù)表明:在堿度下降的條件下,脫磷率可提高4%,渣中氧化鐵下降1%以上,經(jīng)濟效果明顯。
結(jié)合試驗效果,下一步,項目組將積極推進集團公司內(nèi)部二氧化碳氣體回收項目建設,擴大二氧化碳使用范圍,為打造綠色酒鋼注入新動能。
來源:中國鋼鐵新聞網(wǎng)-酒鋼日報
編輯:網(wǎng)站實習3
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