首鋼京唐煉鋼部堅持以“高效化穩(wěn)定運行”為目標,深挖現(xiàn)場潛力,提升工作效率,降低生產(chǎn)成本,通過降低轉(zhuǎn)爐后吹比、降低轉(zhuǎn)爐終渣全鐵、優(yōu)化底吹孔布置、加強爐況管控、調(diào)整過程控制等措施,2號脫磷轉(zhuǎn)爐在“服役”期間,頂?shù)讖?fù)吹同步爐齡達到8001爐,創(chuàng)造了京唐300噸轉(zhuǎn)爐爐齡新紀錄。
轉(zhuǎn)爐爐齡的高低是衡量一個煉鋼廠生產(chǎn)技術(shù)、管理水平的重要指標。煉鋼部始終堅持問題導(dǎo)向,在不斷實踐和探索中,總結(jié)提煉出了一套屬于自己的管理標準,在循序漸進中持續(xù)提升,轉(zhuǎn)爐的爐齡最終取得了突破。
為提高轉(zhuǎn)爐后期的科學化管理水平,煉鋼部加強對四班職工的培訓(xùn),采用OTC積分競賽的模式,提升職工操作能力,并采用先進的激光測厚儀進行轉(zhuǎn)爐爐襯測量,確保爐況數(shù)據(jù)處于可控范圍之內(nèi)。通過加強生產(chǎn)管控,優(yōu)化生產(chǎn)組織,細化轉(zhuǎn)爐冶煉品種,加快推進智能化改造等措施,一舉攻克了縮短冶煉周期、鋼包功能提升一體化項目等多項技術(shù)難關(guān),全面助推生產(chǎn)效率的提高,為降低出鋼溫度奠定了堅實的基礎(chǔ)。
在全面提升轉(zhuǎn)爐爐齡的過程中,煉鋼部著力加強設(shè)備維護。他們以“提高生產(chǎn)效率”為主線,組織制定了“力保轉(zhuǎn)爐穩(wěn)定生產(chǎn)”的檢修工作方案,并按照“包機人分區(qū)分片責任制度”的要求,充分利用轉(zhuǎn)爐停開機時間,對轉(zhuǎn)爐煙道、氧槍系統(tǒng)進行檢查,對發(fā)現(xiàn)的隱患及時處理,同步瞄準關(guān)鍵瓶頸問題展開系統(tǒng)攻關(guān)。通過“桌面推演”“現(xiàn)場模擬”等措施,增強檢修項目的可操作性與針對性,全力保障檢修工作的優(yōu)質(zhì)高效。