陳曦 報(bào)道
10月12日、13日,2020年(首屆)潔凈鋼生產(chǎn)技術(shù)研討會(huì)在北京國(guó)際會(huì)議中心召開(kāi)。本次會(huì)議由中國(guó)金屬學(xué)會(huì)、北京科技大學(xué)冶金與生態(tài)工程學(xué)院主辦、世界鋼鐵協(xié)會(huì)協(xié)辦。
會(huì)上,河鋼唐鋼不銹鋼技術(shù)專(zhuān)家姜仁波作了題為《河鋼唐鋼轉(zhuǎn)爐——RH——CC流程潔凈鋼冶煉工藝研究與創(chuàng)新》的主題演講。
姜仁波具體介紹了潔凈鋼生產(chǎn)轉(zhuǎn)爐工序相關(guān)技術(shù)。
1、不銹鋼轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)F鋼存在的技術(shù)難點(diǎn)主要是:鐵水磷含量0.12-0.14%,治煉成品磷含量0.012%的IF鋼,脫磷率要求穩(wěn)定達(dá)到90%以上;系統(tǒng)溫度損失較大,出鋼溫度1690°C,進(jìn)一步增加轉(zhuǎn)爐脫磷壓力和降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧的難度。實(shí)施對(duì)策可優(yōu)化轉(zhuǎn)爐造渣工藝、供氧工藝;提高轉(zhuǎn)爐底吹效果;提高連鑄機(jī)拉速,降低RH真空周期,降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度。
2、優(yōu)化轉(zhuǎn)爐造渣模型
ロ轉(zhuǎn)爐終渣堿度控制在3.5以下,提高石灰利用率,可以適當(dāng)增加渣量提高脫磷率。
ロ轉(zhuǎn)爐終渣FeO含量過(guò)高,降低C2S含量,影響轉(zhuǎn)爐終渣的固磷能力。
口降低終點(diǎn)溫度。
口基于 LOMAS煙氣分析的自動(dòng)化煉鋼系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)轉(zhuǎn)爐爐渣成分的精準(zhǔn)控制。降低石灰消耗、輕燒消耗及鋼鐵料消耗,節(jié)約成本約30元/噸。
3、提高轉(zhuǎn)爐底吹效果
口轉(zhuǎn)爐出鋼平均出鋼溫度1690°C前提下,碳氧積實(shí)現(xiàn)0.00182%;
口全爐役,IF鋼轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧由平均727ppm降低至620ppm(再降脫磷壓力大);轉(zhuǎn)爐終渣TFe含量由平均19.79%降低至17.76%,降低了2%;
口IF鋼(出鋼溫度1690°C前提下,氧降100ppm),脫磷率由90.2%提高至91%。
4、出鋼過(guò)程鋼包渣改質(zhì)
IF鋼鋼包頂SiO2含量約4-5%,MgO含量約8-9%,頂渣改質(zhì)后,確保RH結(jié)束渣Ca/A比約1.3-1.6,既可以確保爐渣熔點(diǎn)較低、確保吸咐夾雜能力,又可以確保改質(zhì)劑能在渣面均勻分布。
口改質(zhì)劑質(zhì)量;
口石灰質(zhì)量;
口轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧控制情況;
口加入時(shí)機(jī)和方式。