近期,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司軋鋼廠以“我為企業(yè)降本增效獻(xiàn)一計(jì)、出一策、干一事”活動(dòng)為契機(jī),大膽創(chuàng)新,通過(guò)一系列技術(shù)創(chuàng)新改造,不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝,成效顯著。
加熱爐步進(jìn)梁位移傳感器改造護(hù)航生產(chǎn)順行
日前,該單位對(duì)棒材二線加熱爐步進(jìn)梁位移傳感器進(jìn)行改造,有效節(jié)約了傳感器故障處理時(shí)間,為生產(chǎn)順行提供更好保障?! ?/span>
改造前,加熱爐升降位移傳感器在東邊油缸安裝,因外置連桿磨損,多次出現(xiàn)固定點(diǎn)脫焊現(xiàn)象,導(dǎo)致步進(jìn)梁不動(dòng)作,易影響生產(chǎn)。為解決這一難題,技術(shù)人員和維修人員經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析,提出加裝一個(gè)備用位移傳感器的思路,通過(guò)在西邊油缸加裝一個(gè)外置位移傳感器,并將信號(hào)接入PLC,重新編寫(xiě)程序并做計(jì)算,保證兩個(gè)位移傳感器信號(hào)輸入一致,如果東邊位移傳感器出現(xiàn)故障,直接切換為西邊備用即可,切換時(shí)在畫(huà)面點(diǎn)擊按鈕即可切換位移傳感器,利用檢修時(shí)間再處理故障傳感器問(wèn)題,這樣當(dāng)工作位移傳感器出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),即可切換到備用傳感器上,保證生產(chǎn)的連續(xù)性。
油氣潤(rùn)滑自動(dòng)控制檢測(cè)裝置啟停技術(shù)投入運(yùn)行降成本
在精軋區(qū)域安裝油氣潤(rùn)滑系統(tǒng),可解決導(dǎo)衛(wèi)與軋輥的潤(rùn)滑問(wèn)題,有效提高設(shè)備使用壽命,并可減少換輥和更換導(dǎo)衛(wèi)的頻次,促進(jìn)作業(yè)率提升。然而此系統(tǒng)不能根據(jù)軋線的過(guò)鋼情況自動(dòng)啟停,存在浪費(fèi)油氣的問(wèn)題。針對(duì)以上情況,電氣技術(shù)人員大膽創(chuàng)新,將精軋14架的風(fēng)溫風(fēng)壓電纜與油氣潤(rùn)滑電氣控制系統(tǒng)及精軋遠(yuǎn)程柜連接在一起,使油氣潤(rùn)滑的遠(yuǎn)程啟停與軋線過(guò)鋼信號(hào)形成聯(lián)鎖裝置,在軋線過(guò)鋼后,中軋含鋼時(shí)油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)自動(dòng)啟動(dòng),軋線停止過(guò)鋼后油氣潤(rùn)滑自動(dòng)延時(shí)停止運(yùn)行。此項(xiàng)改造不僅降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了人為操作造成的失誤,而且年可節(jié)約潤(rùn)滑油費(fèi)用6萬(wàn)元。
過(guò)跨臺(tái)架小車(chē)控制程序優(yōu)化創(chuàng)效益
精整B區(qū)過(guò)跨臺(tái)架小車(chē)因使用過(guò)程磨損消耗,運(yùn)行不穩(wěn)定,易造成誤機(jī),影響生產(chǎn)順行。檢修人員經(jīng)過(guò)核算過(guò)跨臺(tái)架小車(chē)的運(yùn)行時(shí)間,對(duì)小車(chē)程序進(jìn)行優(yōu)化,通過(guò)將臺(tái)架小車(chē)的前進(jìn)時(shí)間延時(shí)控制在4.3秒,確保臺(tái)架小車(chē)即使檢測(cè)不到信號(hào)也能自動(dòng)減速,停止到位接近開(kāi)關(guān)處。自程序優(yōu)化后,臺(tái)架小車(chē)運(yùn)行良好,大大降低了維修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提升了作業(yè)效率。經(jīng)測(cè)算,此項(xiàng)改造年可創(chuàng)效約21萬(wàn)元。(杜婕)