本報訊(記者吳兆軍 通訊員馬巖 秦佳佳)10月21日,在河鋼邯鋼物流公司二原料機(jī)械作業(yè)區(qū),翻車機(jī)正在緊張作業(yè)?!拔覀冏灾餮邪l(fā)的撥車機(jī)編碼器定位系統(tǒng),不僅提高了撥車精度,還能使備件更換周期由原來的1年左右延長為8年左右,目前已使用3年;備件費用由原來的20000元/個降為目前的2000元/個?!痹摴炯夹g(shù)改造人員侯春祥介紹說。
據(jù)了解,火車翻車機(jī)系統(tǒng)是鋼鐵企業(yè)接卸火車外進(jìn)大宗原燃料的主要設(shè)備,而其中撥車機(jī)是翻車機(jī)系統(tǒng)的核心設(shè)備,主要通過車體的往復(fù)運動將重車推入翻車機(jī)本體,待原料車皮卸空后再將空車由本體推至遷車臺,以此往復(fù)運行,接卸原料。
在日常翻車機(jī)卸料工作中,侯春祥發(fā)現(xiàn),因受力結(jié)構(gòu)不合理,撥車機(jī)的核心部件編碼器齒輪結(jié)構(gòu)容易發(fā)生疲勞斷裂現(xiàn)象,平均每年都需要更換,特別是在勞動強(qiáng)度大的時候,幾個月就需要更換一次。這樣不僅影響作業(yè)率,還增加備件成本。如果工作人員未能及時點檢發(fā)現(xiàn)編碼器的斷裂風(fēng)險,導(dǎo)致編碼器出現(xiàn)斷裂,則撥車機(jī)將不能精確定位車皮,極易發(fā)生車皮掉道,甚至撞壞翻車機(jī)本體等重大事故。
2017年初,侯春祥帶領(lǐng)職工查閱大量相關(guān)資料、現(xiàn)場調(diào)研,并結(jié)合生產(chǎn)實際,制訂并實施了編碼器齒輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造可行性方案。經(jīng)過幾個月的改造,他們將原來置于撥車機(jī)內(nèi)部的懸臂結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造為置于車體外側(cè)的簡支結(jié)構(gòu),使設(shè)備受力更為均衡科學(xué),避免了因受力不合理所產(chǎn)生的疲勞斷裂情況。同時,經(jīng)過優(yōu)化后的編碼器重量由原來的500公斤降低為目前的20公斤左右,備件制造、檢修裝卸的難度大幅降低。以往檢修必須使用吊車才能吊裝更換,如今僅需一人手提便可進(jìn)行維護(hù),檢修效率大大提高。
新改造的設(shè)備于當(dāng)年7月15日投用。“截至今年10月,該設(shè)備已經(jīng)累計使用3年多了,撥車機(jī)的精度和穩(wěn)定性依然良好?!焙畲合榻榻B。
據(jù)了解,下一步,該作業(yè)區(qū)將逐步在河鋼邯鋼推廣使用該種優(yōu)化后的編碼器,保障翻車機(jī)設(shè)備穩(wěn)定高效順行。
《中國冶金報》(2020年11月03日 04版四版)